浅谈沉铜技术问题的处理思维

发布日期:2016-07-26

  一、前言:

  各位同仁在外服务实属不易,经常会碰到各种各样的问题,有些问题可能通过你们的努力很快就解决了,有些问题可能被你们敷衍一下也就过去了,有些问题却会反复发生。如果敷衍的次数和问题反复发生的次数太多,抛开我们的产品品质不说,这些必然影响顾客对我们的印象、评价、打分,最终影响我们的业务,因此我浅谈一下以下几个技术问题的处理,希望能对各位有些帮助。

  二、沉铜常见几个问题的处理:

  1.沉铜起泡:

  我司沉铜产品的生产线,年年都会出现起泡,在客户的高压下,大家往往都丧失思考力,匆忙将药水缸一次次更换后,求得一时的太平;换了什么缸得到解决就将问题的根源归结于某某药水缸污染,而未去追踪、求证问题的根源。殊不知,不知何时又会跑出了同样的问题,弄得自己和公司尴尬不已,公司赔钱不说,还得丧失客户对我们及对我们的产品的信心。如果我们改变思维,求证根源,如:

  a、客户X的起泡,依据大家的简单分析,归结于厚铜的沉积速率太高(120″),但我于2010年10月就做过求证,并没有发现起泡,所以,这种判断难以成立。

  b、客户R起泡,就出现将所有的药水缸更换后仍有起泡,那是不是我们的药水本身就存在问题呢?通过客户之间的横向对比就可以否定。而更换药水缸后有一天时间无起泡,这就说明这些动作有改善;就在出现起泡的情况下,我们只要更换除油后的水洗,也可暂时避免起泡,这就足可说明问题出在除油缸;观察除油缸缸体上有一层灰白色的垢物(长期下来,除油剂的分解物、或与一些金属离子的络合物等),用10%的硫酸泡洗缸体1H后,重新开新缸,结果得到了彻底改善。说明这个垢物就是起泡的根源。

  c、客户H的起泡,从工程师报告中已经确定为:更换活化缸后才得到彻底的改善,结论为活化缸污染。我也到过现场观察,发现:微蚀应该能达到正常微蚀量,没有问题;除油缸无滴水时间,在水洗流量很小的情况下,这必然将除油剂大量带入到后面的药水缸中,成为起泡的祸根,一般来说,活化缸都是一些无机盐物,只要后面解胶尚可,就不会造成起泡(各位同仁若有疑点,就一定去做求证,我深信:只有消除一个个疑惑,才能离真相越来越近,不求证就只能是怀疑一辈子,而毫无进展)。

  我们需从起泡的本质(层与层的结合力差)出发,首先仔细检查、观察板面起泡的现象,具体情况具体分析,然后检查实际生产线各个方面条件,再寻找、求证影响结合力的根源因素,直至解决问题,并做好相关预防措施。这样,我们就不会年年搞起泡、年年谈赔款。

  2.背光不良:

  几乎所有的服务工程师都处理过背光不良,所做的动作真是五花八门,往往依靠各人的经验:提高除油的浓度、温度;缩短加速的时间;提高活化的钯浓度;铜缸添加160D;提高铜缸温度;增加铜缸负载;提高铜离子的浓度;关闭打气;等等,等等,不可尽语。

  虽然这样做也很正常,但是,不管怎样,在分析、解决这个问题时,我们需理清自己的思路,对整个沉铜的基本原理及几个基本的化学反应我们绝对不能丢,只有弄清这些原理,依据这些原理来分析解决问题,我们才能做到融会贯通,找到解决的最佳途径、方法。通过求证,找到影响因素的关键点(整孔时间、加速时间、铜缸NaOH浓度等等),做出调整,并形成规范、文件等,不可只依据经验临时救急而忽略规范、文件化的过程控制。否则就会经常在同一个客户处,处理这个问题。

  3.Cu-160C药水出现沉淀物:

  我们的客户反馈Cu-160C药水出现沉淀物,并怀疑我司的这个药水出现质量问题,有些是提心吊胆的在使用;有些干脆倒掉了事。知道这一情况的人应该也不少,但很多人麻木不仁,事情过去了就算了事,这就给我司、客户造成了相当不良的影响。

  还好,营销张总监有这种解决问题的本质思维,率先于会上将这个问题提出(提出解决问题的要求是我们进步的源动力)。而我未做调查研究,认为甲醛易溶于水,没有当成一个问题对待、解决。止步不前,漠然对待问题,这对客户、公司就一定会产生无法估量的影响。如果能够去查查有关甲醛这个化学品的相关资料、或做一做咨询、甚至通过实验验证低温情况下甲醛易发生聚合反应形成沉淀物,就能很轻易、很从容地面对客户正确解决这一问题了。

  三、总结:

  各位在解决上述的种种问题时,首先要有彻底解决问题的冲动、决心、态度,努力培养、锻炼自己的本质思维能力,有求证问题根源的行动力。用毛主席的话说就是:调查研究就像十月怀胎,解决问题就像一朝分娩。只有这样,我们自己就会不断成长,公司就会不断发展壮大。

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